其實,氨氮達標,TN降不去的問題并不復雜,有時候調整一下參數就達標了,本文是借鑒之前的寫的文章,并增加了反硝化HRT和脫氮效率的因素的思考!
一、缺少碳源
在硝化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中因回流攜帶的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不達標的最多的原因之一!
解決辦法:
按CN比4~6,投加碳源,并根據出水TN調整碳源投加量!社區(qū)有碳源計算的軟件,如有需要的小伙伴可以計算一下!
二、內回流r太小
AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是固定的,而且控制比例較小,所以,控制比大的內回流比r,越大脫氮效率越高,有些污水處理內回流泵部分損壞或者選型太小,會導致脫氮效率低!
解決辦法:
提高內回流比r在200~400%(有的脫氮工藝是內外回流合并在一起的,內外回流比也要控制在這個范圍,這個范圍既保證了污泥的回流,也保證了硝化液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
三、反硝化池環(huán)境破壞
這種情況的出現的標志是,反硝化池DO大于0.5,破壞了缺氧環(huán)境,使兼性異養(yǎng)的反硝化菌優(yōu)先利用氧氣來進行異養(yǎng)代謝,而不是利用硝態(tài)氮,使硝態(tài)氮無法脫除,導致TN的整體升高,反硝化池缺氧環(huán)境破壞,后面往往帶來的可能是氨氮的超標,原因是硝化細菌無法形成優(yōu)勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導致攜帶DO過多的,調小內回流比或者關小內回流處曝氣。
2、其他問題導致的DO高,例如進水與水面相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
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